除氧器|新型旋膜除氧器(一種)
連云港市宏慶電力輔機(jī)開發(fā)有限公司一種新型旋膜除氧器﹥﹥﹥技術(shù)查尋請撥:13861430261﹥﹥﹥更多請訪問:http://www.hqfj.cn/ http://www.lyg299.com/ http://www.hq6778.com/
國產(chǎn)100MW及以上機(jī)組絕大多數(shù)配置噴霧填料式除氧器。這些除氧器,特別是100 MW、200 MW機(jī)組的除氧器,相當(dāng)一部分已運行多年,彈簧噴嘴老化失效,內(nèi)部元件銹蝕損壞;加之70年代前后生產(chǎn)的除氧器填料多采用Ω型填料,其傳熱傳質(zhì)性能特別是氣體擴(kuò)散性能均不如目前的新型不銹鋼絲網(wǎng)材料,所以不少除氧器的除氧效果明顯下降,有的嚴(yán)重超標(biāo),特別是在當(dāng)前電網(wǎng)負(fù)荷需求減少,多數(shù)機(jī)組頻繁運行于部分負(fù)荷或低負(fù)荷工況時,溶氧超標(biāo)尤為嚴(yán)重。因此,針對這些電廠除氧器改造的迫切要求,推薦采用除氧器內(nèi)部改造方案,即在除氧頭殼體和水箱殼體滿足設(shè)計強度要求時,僅對除氧頭內(nèi)部關(guān)鍵部件進(jìn)行優(yōu)化改造。實施內(nèi)部改造方案的投資僅為更新設(shè)備費用的10%~20%,除氧效果完全能夠滿足運行要求,而且由于進(jìn)汽裝置、填料等部件采用了優(yōu)化措施,其除氧效果、負(fù)荷適應(yīng)性、熱經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)更具有吸引力。韶關(guān)電廠200 MW機(jī)組除氧器的改造成功地為同類設(shè)備改造提供了一條經(jīng)濟(jì)、簡捷、有效的途徑。
1 設(shè)備概述 通化發(fā)電廠6號機(jī)系哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的200MW機(jī)組,配用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的GWC-670型高壓噴霧填料式除氧器;設(shè)計出力670t/h,出力700 t/h,額定運行壓力/溫度為0.49 MPa/158 ℃。除氧器經(jīng)多年運行后,改造前存在的主要問題是:(1)給水含氧量嚴(yán)重超標(biāo)且不穩(wěn)定,如2005年11月為1.8~128.6 μg/L,1996年9月為0.2~15.3 μg/L;(2)Ω型填料散失,運行中Ω型填料經(jīng)常脫落到給水泵入口,影響安全運行;(3)霧化噴嘴彈簧失效且常脫落,失去調(diào)節(jié)功能。為此,韶關(guān)電廠決定對9號機(jī)組除氧器進(jìn)行改造。熱工研究院經(jīng)過對眾多改造方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性論證后提出除氧頭局部改造方案。 2007年7月在該機(jī)組大修期間對9號機(jī)除氧器完成了改造。從2007年8月除氧器投運至今,設(shè)備運行狀況良好。為了考核、評價改造后除氧器的熱力性能,由韶關(guān)發(fā)電廠和熱工研究院共同組織人員,于1998年3月進(jìn)行了性能試驗。證明該除氧器改造設(shè)計合理,性能優(yōu)良,達(dá)到了設(shè)計要求,能滿足電廠對給水品質(zhì)的要求,確保機(jī)組安全、穩(wěn)定運行。
2 除氧器內(nèi)部改造設(shè)計 2.1 除氧器結(jié)構(gòu)設(shè)計: 除氧器殼體和外部連接管保持不變,僅對除氧器內(nèi)部進(jìn)行局部改造。(1)對噴淋效果欠佳的老式彈簧噴嘴進(jìn)行調(diào)整、修復(fù)或選用新型彈簧噴嘴將其更換;(2)在進(jìn)汽裝置基本結(jié)構(gòu)不變的情況下,對一次蒸汽進(jìn)汽裝置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,確定蒸汽通流面積;(3)拆除原除氧器的淋水盤結(jié)構(gòu),改為五層水篦子,使珠狀傳熱變?yōu)槟顐鳠,增強傳熱效果和不凝結(jié)氣體的擴(kuò)散能力;(4)拆除原除氧器Ω型填料的上壓料架,保持填料下托架不變,用不銹鋼絲網(wǎng)填料塊代替Ω型散填料。 除氧器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
2.2 修復(fù)、更換彈簧噴嘴 全面檢查所有彈簧噴嘴,對嚴(yán)重?fù)p壞無法調(diào)整或修復(fù)的噴嘴進(jìn)行更換;對沒有更新的噴嘴要全部更換彈簧并調(diào)整使其與新噴嘴彈簧緊力相當(dāng),保證所有噴嘴霧化效果一致。 彈簧噴嘴及彈簧選用同型號的新一代彈簧噴嘴和與之相匹配的彈簧。這樣,現(xiàn)場施工方便、工作量;同時也能保證彈簧噴嘴的整體霧化效果。 2.3 進(jìn)汽裝置優(yōu)化設(shè)計 根據(jù)除氧器熱平衡計算書可知,進(jìn)入除氧器的4段抽汽量為29.89 t/h,而門桿漏汽、連續(xù)排污擴(kuò)容器來汽和軸封漏汽總量為7.78 t/h,所以,這里僅對4段抽汽的進(jìn)汽裝置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。為了盡可能地減小現(xiàn)場工作量,在不改變進(jìn)汽管位置和基本結(jié)構(gòu)的前提下,優(yōu)化設(shè)計進(jìn)汽通流面積,即在原進(jìn)汽孔數(shù)量不變時優(yōu)化進(jìn)汽孔直徑。(1)原設(shè)計進(jìn)汽裝置上共鉆598個?12孔,在設(shè)計的額定工況、大工況及目前運行的額定工況下是合適的。(2)電廠實際運行參數(shù)偏離制造廠性能計算書中給出的參數(shù),例如,第4段抽汽壓力僅0.8 MPa,而計算書中給出的除氧器進(jìn)汽壓力則為0.832 MPa,實際運行的進(jìn)汽壓力為0.72 MPa;所以設(shè)計參數(shù)與電廠實際運行工況之間存在較大誤差。(3)9號機(jī)除氧器出水含氧量不穩(wěn)定,這說明在額定工況附近除氧器工作基本正常,而偏離額定工況較大時,蒸汽加熱不足,特別是在蒸汽參數(shù)偏低、高壓加熱器退出運行或凝結(jié)水溫度低時較為明顯。(4)考慮機(jī)組自然老化、高壓加熱器解列、凝結(jié)水溫度偏低以及調(diào)峰運行等因素,進(jìn)汽裝置原598個?12孔宜改為598個?16孔。 2.4 水篦子設(shè)計 水篦子設(shè)計為5層,采用10號槽鋼100×48×5.3,其間隔為80 mm,均勻分布;每層高138 mm。 2.5 填料選擇 填料層設(shè)計高度150 mm,除氧頭內(nèi)填料體積1.474 m3,選用1Cr18Ni9Ti不銹鋼絲網(wǎng)。將填料層分為16個獨立的填料塊,方便安裝和維修;為縮短大修工期,填料塊纏繞密度為130 kg/m3。填料塊可向填料生產(chǎn)廠訂做,另外還需要一些不銹鋼絲網(wǎng)散料,用于特殊位置,如除氧頭殼體內(nèi)填料塊沒有涉及的圓弧部分等。填料下托架可用原Ω填料層托架,由于采用已包裝的填料塊,故無需填料上壓板架。
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