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除氧器運(yùn)行效率如何提高

       國內(nèi)各火力發(fā)電廠普遍采用熱力除氧方式,雖然除氧器結(jié)構(gòu)不斷改進(jìn),但在運(yùn)行過程中仍不時出現(xiàn)除氧惡化問題。根據(jù)熱力除氧機(jī)理和除氧惡化原因,提出減少和防止除氧器投運(yùn)過程中除氧惡化的措施:一方面需要對結(jié)構(gòu)進(jìn)行完善,另一方面特別需要對運(yùn)行工況進(jìn)行必要的監(jiān)測和控制。
       在現(xiàn)代火力發(fā)電廠中,為了避免管道、設(shè)備高溫腐蝕,保證管道、設(shè)備的使用壽命,對給水的含氧量有嚴(yán)格的要求。除氧方式主要有熱除氧和真空除氧兩種,由于真空除氧僅用于熱水鍋爐。熱除氧被普遍應(yīng)用于各火力發(fā)電廠,隨著技術(shù)的進(jìn)步,其除氧器在環(huán)保處理設(shè)備中起著關(guān)鍵生的作用。

除氧器出水氧含量指標(biāo)超標(biāo)可能的原因及解決方法
一、可能造成氧含量超標(biāo)的原因
1. 熱力除氧器方面包括
       1.1.除氧頭內(nèi)部損壞或除氧頭噴頭給水壓力不足:使噴頭成膜成霧效果較差,減少了汽水接觸面積,降低了除氧效果。布水填料不均勻、壓扁,造成短路,使布水效果不好,補(bǔ)水與蒸汽不能達(dá)到充分接觸混合,使補(bǔ)水達(dá)不到沸點(diǎn)溫度,由于水的表面張力大,水中的氣體不能及時順利從水中解析出來,造成除氧水氧含量過高,影響除氧效果。
       1.2.除氧頭排氣管排氣量不夠,除氧頭的排汽量,也是影響除氧器除氧能力的一個非常重要的因素,應(yīng)保證解吸出來的氣體能通暢的排走,如果除氧器中解析出來的氧和其他氣體不能通暢的排走,則由于除氧器內(nèi)蒸汽中殘留的氧量較多,會影響水中氧擴(kuò)散出去的速度,從而使出水的殘留含氧量增大。
       1.3.除氧器溫度達(dá)不到壓力下水的沸騰溫度:根據(jù)氣體溶解定律(亨利定律)氣體在水中的溶解度與該氣體在汽、水界面上的分壓成正比,在大氣中把水加熱到沸騰時,水的飽和蒸汽壓力等于汽-水界面上大氣的壓力,氧的分壓為零,此時氧氣在水中的溶解度為零,從而使水中的氧及其他氣體在水中溢出,
       1.4.除氧器運(yùn)行負(fù)荷過高,進(jìn)水波動過大:運(yùn)行負(fù)荷過大,造成超過除氧器超出設(shè)計(jì)除氧能力,一方面,在規(guī)定的蒸汽量達(dá)不到除氧器設(shè)計(jì)壓力下的飽和溫度,影響除氧能力,另一方面,除氧頭設(shè)計(jì)空間內(nèi)的蒸汽量也可能達(dá)不到與補(bǔ)水的混合充分,達(dá)到水的沸點(diǎn),即使達(dá)到沸點(diǎn),因?yàn)榻佑|時間短,很難將解吸出來的氧和其他氣體全部排出,造成除氧效果不好;運(yùn)行負(fù)荷波動過大時,也可能造成除氧器的汽、水配比不好,造成除氧器溫度、壓力波動過大,影響除氧效果。
2、 聯(lián)胺化學(xué)除氧方面
       2.1.水溫:聯(lián)胺與水中的氧發(fā)生反應(yīng)速度,與水的溫度有很大的關(guān)系,溫度越高,反應(yīng)越快,當(dāng)水溫<50度時,反應(yīng)速度很慢;水溫超過100度時,反應(yīng)速度明顯加快。
       2.2.水的pH值:聯(lián)胺必須在堿性水中才能是強(qiáng)還原劑,它與水中的氧反應(yīng)速度與水的pH有密切關(guān)系,根據(jù)聯(lián)胺與水中氧反應(yīng)速度曲線可以看出,當(dāng)水的pH值在9~11之間時反應(yīng)速度最快。
       2.3.水中適當(dāng)?shù)穆?lián)胺過剩量:在水的溫度與pH值相同的情況下,水中聯(lián)胺的含量月多,除氧所需的時間越少,反應(yīng)速度越快,但在實(shí)際運(yùn)行中,聯(lián)胺的含量也不可過多,因?yàn)檫^剩量太大,不僅多消耗藥品,還有可能使不完全反應(yīng)的聯(lián)胺帶入蒸汽中,我廠除氧水設(shè)計(jì)聯(lián)胺含量為20ppb。
       2.4. 聯(lián)胺加藥點(diǎn)的選擇:加藥點(diǎn)應(yīng)選在利于水與藥品能夠快速充分混合的位置,我車間除氧器設(shè)計(jì)聯(lián)胺加藥點(diǎn)在貯水箱,但由于水箱體積過大,不能保證充分混合,最佳的加藥點(diǎn)應(yīng)在除氧器出口管上,在經(jīng)過給水泵攪動使其充分混合,達(dá)到除氧目的,經(jīng)過這一技改措施后,鍋爐氧腐蝕明顯緩解。
       3.結(jié)合我除氧器補(bǔ)水工藝特點(diǎn),返回的冷凝液的品質(zhì)也是影響除氧器氧含量的一個重要方面,如果換熱器有故障或出現(xiàn)泄露,使冷凝液中含有大量的有機(jī)雜質(zhì),pH降低,影響中壓冷凝液的品質(zhì),從而影響到除氧器的除氧效果
       4.取樣器等輔助裝置由于泄漏、化驗(yàn)用藥品存在問題,造成的假象
       5.液位控制不好,除氧器液位控制指標(biāo)60~80%,保證除氧器有一個合理的氣空間,如果液位控制過高 ,氣空間過小,不利于蒸汽與氧氣的排除,也會影響除氧效果。
二、處理氧含量超標(biāo)的方法主要有:
       1. 檢查取樣器、化驗(yàn)用藥品、設(shè)備,的運(yùn)行及使用上是否存在問題,有無缺陷,并及時糾正。
       2. 在除氧器運(yùn)行過程中如果發(fā)現(xiàn)出水氧含量超標(biāo),在及時分析查找原因的同時,應(yīng)首先提高聯(lián)胺的加藥量,并在水溫、水的pH、水中聯(lián)胺的含量等指標(biāo)控制上盡量在其指標(biāo)范圍內(nèi)控制高限,提高化學(xué)除氧加藥效果,盡量先將指標(biāo)及時調(diào)節(jié)到合格范圍內(nèi)。
       3. 檢查除氧器運(yùn)行壓力、水溫、水位,加強(qiáng)調(diào)節(jié),并保持上水量穩(wěn)定,嚴(yán)格按照除氧器設(shè)計(jì)參數(shù)控制除氧器運(yùn)行,在除氧器運(yùn)行中做到水在飽和壓力下達(dá)到飽和溫度,即:根據(jù)“亨利定律”使水始終處于沸騰狀態(tài),使氣體在水中的分壓為零,溶解度為零,保證氣體能夠從水中充分逸出,如圖:當(dāng)沸點(diǎn)100℃時,水中溶解氧含量為零;若水只加熱到99℃(即低于沸點(diǎn)1℃)水中殘留氧含量即可高達(dá)0.1mg/L。
       4. 檢查除氧器運(yùn)行負(fù)荷,盡量防止除氧器超負(fù)荷運(yùn)行,造成除氧器超過設(shè)計(jì)運(yùn)行除氧能力,達(dá)不到理想效果,這方面,我廠在06年擴(kuò)建完成后,由于整個裝置用蒸汽量大(當(dāng)時設(shè)計(jì)70~75t/h)造成鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行,使除氧器運(yùn)行負(fù)荷過高,可能造成出水指標(biāo)過高,根據(jù)我廠當(dāng)時工藝狀況,我車間在擴(kuò)建檢修中及時采取措施,技改除氧頭排汽管,將原來直徑65mm的排汽管改為直徑108mm的排汽管,提高蒸汽排出量,從而有效地提高了除氧效果。
       5. 檢查除氧頭內(nèi)部裝置是否有損壞,內(nèi)部填料分布是否均勻,保證布水效果,05~06年度我廠除氧器在運(yùn)行過程中除氧水氧含量一直存在超標(biāo)現(xiàn)象,最高達(dá)到20ppb左右,在06年大檢修中我們打開除氧頭,發(fā)現(xiàn)上部布水噴頭多處脫落損壞,嚴(yán)重影響了除氧頭的霧化、布水效果,使進(jìn)水不能與蒸汽充分混合,由于水的表面張力大,水中的氣體不能及時從水中溢出,嚴(yán)重影響了除氧效果,針對這樣現(xiàn)象,我車間及時采取措施修復(fù),并將原來銅質(zhì)的噴頭改為不銹鋼材質(zhì)的,避免在運(yùn)行中脫落損壞,使除氧裝置運(yùn)行得以保障。
       6. 適當(dāng)增加除氧頭的排汽量,這一項(xiàng)在我車間的除氧器技改后,效果非常明顯(上面已提到),但是,排汽量也不能控制的過大,這是由于噴霧式除氧頭本身特點(diǎn)決定的;該種方式的除氧頭,水在除氧過程中,大約有90%的溶解氣體變成小氣泡逸出,其余10%要靠擴(kuò)散作用,自水滴內(nèi)部擴(kuò)散到水滴表面后,才能被蒸汽帶走,當(dāng)水呈霧狀時,對于氣泡的逸出是很有利的,氣泡通過的水層很薄,但對于溶解氣體的擴(kuò)散過程卻很不利,因?yàn)槲⑿〉乃尉哂泻艽蟮谋砻鎻埩,溶解氣體不容易通過小水滴的表面擴(kuò)散。因此過大的排汽量,并不一定會是氧含量進(jìn)一步降低,反而會造成大量的熱損失。
       7.適當(dāng)提高除氧器上水壓力,保證除氧頭噴頭霧化效果,保證蒸汽與霧化水充分接觸,提高除氧效果。
       8.加強(qiáng)返回凝液水質(zhì)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常時及時與上游單位溝通,及時將中壓凝液切出,保證初氧器進(jìn)水水質(zhì)。

                             

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