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噴霧填料式除氧器改造旋膜式除氧器有效途徑是?
國(guó)產(chǎn)100MW及以上機(jī)組絕大多數(shù)配置噴霧填料式除氧器。這些旋膜式除氧器,特別是100MW、200MW機(jī)組的除氧器, 相當(dāng)一部分已運(yùn)行多年,彈簧噴嘴老化失效,內(nèi)部元件銹蝕損壞;加之70年代前后生產(chǎn)的除氧器填料多采用Ω型填料,其傳熱傳質(zhì)性能特別是氣體擴(kuò)散性能均不如目前的新型不銹鋼絲網(wǎng)材料,所以不少旋膜式除氧器的除氧效果明顯下降,有的嚴(yán)重超標(biāo),特別是在當(dāng)前電網(wǎng)負(fù)荷需求減少,多數(shù)機(jī)組頻繁運(yùn)行于部分負(fù)荷或低負(fù)荷工況時(shí),溶氧超標(biāo)尤為嚴(yán)重。 因此,針對(duì)這些電廠旋膜式除氧器改造的迫切要求,推薦采用旋膜式除氧器內(nèi)部改造方案,即在除氧頭殼體和水箱殼體滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度要求時(shí),僅對(duì)除氧頭內(nèi)部關(guān)鍵部件進(jìn)行優(yōu)化改造。實(shí)施內(nèi)部改造方案的投資僅為更新設(shè)備費(fèi)用的10%~20%,除氧效果完全能夠滿足運(yùn)行要求,而且由于進(jìn)汽裝置、填料等部件采用了優(yōu)化措施,其除氧效果、負(fù)荷適應(yīng)性、熱經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)更具有吸引力。中電電廠200MW機(jī)組除氧器的改造成功地為同類設(shè)備改造提供了一條經(jīng)濟(jì)、簡(jiǎn)捷、有效的途徑。 設(shè)備概述: 中電發(fā)電廠9號(hào)機(jī)系哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的200 MW機(jī)組,配用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的GWC-670型高壓噴霧填料式除氧器;設(shè)計(jì)出力670t/h,最大出力700t/h,額定運(yùn)行壓力/溫度為0.49MPa/158 ℃。旋膜式除氧器經(jīng)多年運(yùn)行后,改造前存在的主要問(wèn)題是:(1)給水含氧量嚴(yán)重超標(biāo)且不穩(wěn)定,如為1.8~128.6μg/L,0.2~15.3μg/L;(2)Ω型填料散失,運(yùn)行中Ω型填料經(jīng)常脫落到給水泵入口,影響安全運(yùn)行;(3)霧化噴嘴彈簧失效且常脫落,失去調(diào)節(jié)功能。為此,中電電廠決定對(duì)9號(hào)機(jī)組旋膜式除氧器進(jìn)行改造。熱工研究院經(jīng)過(guò)對(duì)眾多改造方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性論證后提出除氧頭局部改造方案。 在該機(jī)組大修期間對(duì)9號(hào)機(jī)旋膜式除氧器完成了改造。從旋膜式除氧器投運(yùn)至今,設(shè)備運(yùn)行狀況良好。為了考核、評(píng)價(jià)改造后除氧器的熱力性能,由中電發(fā)電廠和熱工研究院共同組織人員,進(jìn)行了性能試驗(yàn)。證明該旋膜式除氧器改造設(shè)計(jì)合理,性能優(yōu)良,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,能滿足電廠對(duì)給水品質(zhì)的要求,確保機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。 2 旋膜式除氧器內(nèi)部改造設(shè)計(jì) 2.1 旋膜式除氧器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 旋膜式除氧器殼體和外部連接管保持不變,僅對(duì)除氧器內(nèi)部進(jìn)行局部改造。(1)對(duì)噴淋效果欠佳的老式彈簧噴嘴進(jìn)行調(diào)整、修復(fù)或選用新型彈簧噴嘴將其更換;(2)在進(jìn)汽裝置基本結(jié)構(gòu)不變的情況下,對(duì)一次蒸汽進(jìn)汽裝置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),確定最佳蒸汽通流面積;(3)拆除原除氧器的淋水盤結(jié)構(gòu),改為五層水篦子,使珠狀傳熱變?yōu)槟顐鳠,增?qiáng)傳熱效果和不凝結(jié)氣體的擴(kuò)散能力;(4)拆除原除氧器Ω型填料的上壓料架,保持填料下托架不變,用不銹鋼絲網(wǎng)填料塊代替Ω型散填料。 2.2 修復(fù)、更換彈簧噴嘴 全面檢查所有彈簧噴嘴,對(duì)嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法調(diào)整或修復(fù)的噴嘴進(jìn)行更換;對(duì)沒(méi)有更新的噴嘴要全部更換彈簧并調(diào)整使其與新噴嘴彈簧緊力相當(dāng),保證所有噴嘴霧化效果一致。 彈簧噴嘴及彈簧選用同型號(hào)的新一代彈簧噴嘴和與之相匹配的彈簧。這樣,現(xiàn)場(chǎng)施工方便、工作量小;同時(shí)也能保證彈簧噴嘴的整體霧化效果。 2.3 進(jìn)汽裝置優(yōu)化設(shè)計(jì) 根據(jù)旋膜式除氧器熱平衡計(jì)算書可知,進(jìn)入除氧器的4段抽汽量為29.89t/h,而門桿漏汽、連續(xù)排污擴(kuò)容器來(lái)汽和軸封漏汽總量為7.78t/h,所以,這里僅對(duì)4段抽汽的進(jìn)汽裝置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。為了盡可能地減小現(xiàn)場(chǎng)工作量,在不改變進(jìn)汽管位置和基本結(jié)構(gòu)的前提下,優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)汽通流面積,即在原進(jìn)汽孔數(shù)量不變時(shí)優(yōu)化進(jìn)汽孔直徑。(1)原設(shè)計(jì)進(jìn)汽裝置上共鉆598個(gè)12孔,在設(shè)計(jì)的額定工況、最大工況及目前運(yùn)行的額定工況下是合適的。(2)電廠實(shí)際運(yùn)行參數(shù)偏離制造廠性能計(jì)算書中給出的參數(shù),例如,第4段抽汽壓力僅0.8MPa,而計(jì)算書中給出的除氧器進(jìn)汽壓力則為0.832MPa,實(shí)際運(yùn)行的進(jìn)汽壓力為0.72MPa;所以設(shè)計(jì)參數(shù)與電廠實(shí)際運(yùn)行工況之間存在較大誤差。(3)9號(hào)機(jī)除氧器出水含氧量不穩(wěn)定,這說(shuō)明在額定工況附近除氧器工作基本正常,而偏離額定工況較大時(shí),蒸汽加熱不足,特別是在蒸汽參數(shù)偏低、高壓加熱器退出運(yùn)行或凝結(jié)水溫度低時(shí)較為明顯。(4)考慮機(jī)組自然老化、高壓加熱器解列、凝結(jié)水溫度偏低以及調(diào)峰運(yùn)行等因素,進(jìn)汽裝置原598個(gè)12孔宜改為598個(gè)16孔。 2.4 水篦子設(shè)計(jì) 水篦子設(shè)計(jì)為5層,采用10號(hào)槽鋼100×48×5.3,其間隔為80mm,均勻分布;每層高138 mm。 2.5 填料選擇 填料層設(shè)計(jì)高度150mm,除氧頭內(nèi)填料體積1.474m3,選用1Cr18Ni9Ti不銹鋼絲網(wǎng)。將填料層分為16個(gè)獨(dú)立的填料塊,方便安裝和維修;為縮短大修工期,填料塊纏繞密度為130kg/m3。填料塊可向填料生產(chǎn)廠訂做,另外還需要一些不銹鋼絲網(wǎng)散料,用于特殊位置,如除氧頭殼體內(nèi)填料塊沒(méi)有涉及的圓弧部分等。填料下托架可用原Ω填料層托架,由于采用已包裝的填料塊,故無(wú)需填料上壓板架。 3 旋膜式除氧器改造前性能試驗(yàn) 在9號(hào)機(jī)組除氧器實(shí)施改造前,對(duì)該除氧器的除氧效果進(jìn)行了檢查試驗(yàn)(見(jiàn)表1)。 表1旋膜式除氧器改造前性能試驗(yàn)結(jié)果 項(xiàng) 目 試驗(yàn)結(jié)果 機(jī)組負(fù)荷/MW 175 第4段抽汽壓力/MPa 0.54 第4段抽汽溫度/℃ 358 除氧器運(yùn)行壓力/MPa 0.50 除氧器運(yùn)行溫度/℃ 160 除氧器排氣門開(kāi)度/圈 1/2~1 除氧器出水含氧量/μg.L-1 29/19.7(PC) 4 旋膜式除氧器改造后性能試驗(yàn) 4.1 機(jī)組變負(fù)荷試驗(yàn) 該除氧器為定-滑壓運(yùn)行除氧器,在機(jī)組負(fù)荷變化時(shí),旋膜式除氧器運(yùn)行工況也隨機(jī)組第4段抽汽參數(shù)不同而變化,相應(yīng)的旋膜式除氧器除氧效果也不同。為考核旋膜式除氧器不同負(fù)荷下的除氧效果,特別是在低負(fù)荷下的除氧效果,試驗(yàn)大綱要求試驗(yàn)應(yīng)在200、180、150、120 MW工況下進(jìn)行,但因電網(wǎng)負(fù)荷原因試驗(yàn)分別在135、150、160、170 MW負(fù)荷下完成(見(jiàn)表2)。 表2 變負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果 項(xiàng) 目 工況1 工況2 工況3 工況4 機(jī)組負(fù)荷/MW 135 150 160 170 第4段抽汽壓力/MPa 0.42 0.45 0.50 0.51 第4段抽汽溫度/℃ 368 363 360 358 除氧器運(yùn)行壓力/MPa 0.40 0.45 0.47 0.50 除氧器運(yùn)行溫度/℃ 154 158 158 161 凝結(jié)水溫度/℃ 134 135 135 139 凝結(jié)水流量/t.h-1 370 420 445 475 除氧器排氣門開(kāi)度/圈 2×1/2 2×1/2 2×1/2 2×1/4 除氧器出水含氧量/μg.L-1 6.94 5.78 5.31 3.61 4.2 排氣門開(kāi)度試驗(yàn) 低壓給水在旋膜式除氧器中加熱、噴淋,其中的不凝結(jié)氣體,特別是氧氣即不斷析出,聚集在除氧器內(nèi);必須通過(guò)排氣裝置將這些氣體排出達(dá)到除氧的目的。但是,排氣裝置在排出不凝結(jié)氣體的同時(shí)也會(huì)排出一部分蒸汽,這必將增加機(jī)組的熱損失。那么,確定合適的排汽門開(kāi)度才能既充分排出不凝結(jié)氣體又使排出蒸汽量最小,這是試驗(yàn)?zāi)康。試?yàn)排氣門開(kāi)主分別為2×1圈、2×1/2圈、2×1/4圈(GWC670型除氧器設(shè)計(jì)有對(duì)稱布置的兩個(gè)相同規(guī)格排氣閥),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。 表3 排氣門開(kāi)度試驗(yàn) 項(xiàng) 目 工況1 工況2 工況3 工況4 機(jī)組負(fù)荷/MW 135 135 170 170 除氧器排氣門開(kāi)度/圈 2×1 2×1/2 2×1/2 2×1/4 第4段抽汽壓力/MPa 0.42 0.42 0.52 0.51 第4段抽汽溫度/℃ 362 368 358 358 除氧器運(yùn)行壓力/MPa 0.40 0.40 0.45 0.50 除氧器運(yùn)行溫度/℃ 154 154 160 161 凝結(jié)水溫度/℃ 133 134 139 139 凝結(jié)水流量/t.h-1 375 370 475 475 除氧器出水含氧量/μg.L-1 6.78 6.94 3.83 3.61 改造后的9號(hào)機(jī)組除氧器啟動(dòng)投運(yùn)以來(lái),通過(guò)性能試驗(yàn)和長(zhǎng)期的運(yùn)行考驗(yàn),證明該旋膜式除氧器達(dá)到了改造設(shè)計(jì)要求,能夠在滿足不同工況給水品質(zhì)的前提下安全穩(wěn)定運(yùn)行。 5.1 改造后的旋膜式除氧器除氧效果良好,在額定工況運(yùn)行時(shí)除氧器出水含氧量可達(dá)到2~3μg/L。 5.2 該旋膜式除氧器負(fù)荷適應(yīng)性能好,在60%~100%額定工況下運(yùn)行時(shí),旋膜式除氧器出水含氧量均小于7μg/L。 5.3 該旋膜式除氧器改造設(shè)計(jì)采用了汽液網(wǎng)填料和水篦子相接合的深度除氧方式,其傳熱傳質(zhì)性能優(yōu)良,尤其是不凝結(jié)氣體的析出能力增強(qiáng),所以旋膜式除氧器改造后的排氣門開(kāi)度僅為改造前的1/2,排氣損失明顯減少,系統(tǒng)熱經(jīng)濟(jì)性提高。 5.4 采用新型填料裝置,避免了原來(lái)因Ω填料失散影響鍋爐給水泵運(yùn)行,提高了電廠運(yùn)行安全性。 5.5 經(jīng)濟(jì)效益顯著。旋膜式除氧器內(nèi)部改造費(fèi)用僅為新設(shè)備的10%~20%,節(jié)省資金約20~100萬(wàn)元;改造后的旋膜式除氧器因排氣量減少,每年節(jié)標(biāo)煤700余t折合金額約15萬(wàn)元;另外給水品質(zhì)的改善延長(zhǎng)了發(fā)電設(shè)備使用壽命,其經(jīng)濟(jì)效益尤為突出。 |
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